閱讀 2700 次 應(yīng)用二階段好氧生物法處理油漆廠廢水
應(yīng)用二階段好氧生物法處理油漆廠廢水
屈生虎
(云南坤和設(shè)計(jì)有限公司 云南昆明 650051)
油漆廠污水屬高濃度有機(jī)廢水, COD較高,污染負(fù)荷大,因而必須經(jīng)過處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8976—1996)后才能排放。
1.廢水的來源及性質(zhì)
昆明中華涂料有限公司整體由昆明市穿金路搬遷至呈貢縣洛羊鎮(zhèn)大沖工業(yè)區(qū),占地面積l3340m²,主要包括樹酯車間、色漆車間、建筑涂料車間、甘油酯車間、印鐵制罐車間、鍋爐房。產(chǎn)品為樹酯、酚醛、醇酸、氨基、丙烯酸、環(huán)氧、硝基、過氯乙烯、乙烯、聚酯、聚氨酯等類油漆,水性乳膠漆及醋酸甘油酯(用)等產(chǎn)品,現(xiàn)有生產(chǎn)能力約2萬/年。
廢水來源主要為該廠的生產(chǎn)廢水和生活污7水。生產(chǎn)廢水含有少量原料的設(shè)備、濾布洗滌廢水和地面沖洗水組成。其主要來源和水量、水質(zhì)如下:
1)樹酯分廠,主要產(chǎn)品為油漆及樹酯
a)含油廢水,水量為5~10m³d.廢水中主要含有油酯、豆油酸、泔水油等,CODcr為1 5000~25000mgL.PH為4。
b)濾布洗滌水,水量為~20m³d,水中主要含有樹酯、堿等,CODcr為600~1500mgL,PH為8.5。
2)三分廠,主要產(chǎn)品為三醋酸甘油酯氧化法工藝流程
a)高濃度有機(jī)廢水,水量為3~ 4mVd.水中主要含有冰醋酸、甘油、乙酯等,CODcr為70000-80000mg/,PH為3。
b)低濃度廢水,水量為lO-15mVd.水中主要含有冰醋酸、甘油、乙酯等,ODcr為300-750mgL,PH為5。
3)多品種分廠,主要產(chǎn)品乳膠漆乳膠漆廢水,水量為~20m³d,水中主要含有乳化液等,CODcr為 1500mgL.PH為7.O。
4)生活污水,主要為廁所沖洗用水、食堂用水和職工洗澡用水,用水量約20mVd,CODer為100-200mgL,PH為7.0。
污水量為89mVd,隨生產(chǎn)情況有 一定幅度的波動(dòng),但水質(zhì)變化較大,污水BOD5,為2500-3500mgL,CODcr為4500~7500mgL;由于該廠位于滇池流域,因此,處理水用于綠化用水回用或達(dá)到一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后外排。
2.廢水處理工藝流程
該廠在穿金路時(shí),污水處理工藝采用除油一接觸氧化一沉淀處理工藝進(jìn)行處理.處理水質(zhì)難于控制,不得不把高濃度的廢水分開,集中用于焚燒;低濃度的水經(jīng)過處理后,增加一 個(gè)占地約3~5畝的氧化塘,經(jīng)反復(fù)處理 后達(dá)標(biāo)排放。因此,在搬遷呈貢縣洛羊鎮(zhèn)大沖工業(yè)區(qū)的建設(shè)中,決定在生產(chǎn)車間進(jìn)行預(yù)處理,調(diào)整PH濃度,去除鈦白粉,在污水處理站結(jié)合原廠使用的工藝,進(jìn)一步深化,采用水解酸 化池,降低COD的含量,提高污水的可生化性.在生化處理階段實(shí)行二階段氧化,使其達(dá)標(biāo)排放。
2.1預(yù)處理
由于該廠產(chǎn)品眾多,產(chǎn)品差異較大,因此,增加預(yù)處理措施,經(jīng)過預(yù)處理后方可排入廠區(qū)污水管道。其預(yù)處理措施如下:
a)含油廢水
含油廢水主要為樹酯分廠廢水,在車間門口設(shè)置三級(jí)隔油池進(jìn)行隔油,同時(shí),采用一體化的氣浮設(shè)備進(jìn)行除油。將廢水中的動(dòng)植物油由l00mg/L上降到100mg/L以下,動(dòng)植物油回收利用到油漆生產(chǎn)中。
b)多品種分廠的廢水
多品種分廠的廢水中含有大量的鈦白粉等懸浮物,其濃度高達(dá)1000-2000mg/L,經(jīng)過沉淀處理后,將鈦白粉與水分離,鈦白粉回用于生產(chǎn),出水中的鈦白粉含量應(yīng)低于200mg/L,污水排入廠區(qū)污水管道。
c)三分廠的綜合廢水
三分廠的廢水為高濃度和低濃度廢水,酸性大,PH為3,采用石灰進(jìn)行中和處理,將PH值調(diào)至6-8.0。
2.2污水處理站的廢水處理工藝
經(jīng)過預(yù)處理后的污水及生活污水匯集至污水處理站的調(diào)節(jié)池,為提高污水的可生化性,經(jīng)過水解酸化池增強(qiáng)污水的可生化性,同時(shí),降低污水中的COD含量,然后再進(jìn)行生化處理。
污水經(jīng)過預(yù)處理進(jìn)入調(diào)節(jié)池,通過調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)和水量,并可進(jìn)行預(yù)曝氣。然后,用泵提升至水解酸化池,難降解的大分子物質(zhì)在兼性菌和厭氧菌的共同作用下,降解為易生化的小分子物質(zhì),從而提高污水的可生化性,并去除一部分污染物;一沉池的出水進(jìn)入一階段接觸氧化池,通過羅茨風(fēng)機(jī)鼓入空氣使之保持好氧狀態(tài),污水中大量的有機(jī)物再次被好氧菌吸附、降解,去除一定的污染物;二沉池的出水進(jìn)入二階段接觸氧化池,通過羅茨風(fēng)機(jī)鼓入空氣使之保持好氧狀態(tài).污水中大量的有機(jī)物再次被好氧菌吸附、降解,再次去除污染物;通過以上“水解一好氧一二階段好氧”處理工藝,廢水中絕大部分污染物被去除:二階段接觸氧化池的出水進(jìn)入反應(yīng)池.投加絮凝劑,出水經(jīng)三沉池澄清后進(jìn)人中間水池,若處理水不合格將用泵回流至水解酸化池重新處理,處理水合格后用泵提升至砂濾和炭濾,經(jīng)過石英砂和活性炭的過濾作用,確保出水中的懸浮物和色度達(dá)到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/ T18920)的要求和一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。工程設(shè)計(jì)參數(shù):日處理水量100m³/d,占地約700m²,進(jìn)水BOD;為2500~3500mg/L.CODcr為4500-7500mg/L, PU為6~8,SS為200~500mg/L;要求的出水為:BOD5≤20mg/L,為CODcr≤100mg/L.SS≤70mg/L,動(dòng)植物油≤10mg/L.氨氮≤l5mg/L,磷酸鹽(以磷計(jì))≤0.5mg/L,石油類≤5mg/L。
在上述處理工藝中,水解酸化池的去除率為30~40%,一階段接觸氧化和二階段接觸氧化池的去除率分別為90~95%.經(jīng)過二次生化處理,使污水中的污染物的去除率達(dá)到99-99.5%,從而保證達(dá)到出水要求。
3.運(yùn)行結(jié)果
該項(xiàng)目從2006年12月開始進(jìn)行調(diào)試.采用城市污水處理廠的活性污泥進(jìn)行接種馴化,經(jīng)過5個(gè)月的調(diào)試,處理水滿足于一級(jí)排放要求并達(dá)到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》 (GB/Tl8920)的要求。
在活性污泥的馴化過程中,前期活性污泥的濃度一直較低,沉降比較低,將污泥池中的活性污泥回流至一階段接觸氧化池,從而提高了活性污泥濃度,使出水有了明顯的改善。該項(xiàng)目經(jīng)過近一年的運(yùn)行結(jié)果,水解酸化池的進(jìn)水CODcr基本在4500~8000mg/ L時(shí),在活性炭過濾停運(yùn)的情況下,出水的CODcr基本在50~80mg/L之間,處理效果達(dá)到99~99.5%之間。
4.結(jié)論
1)經(jīng)過近一年的運(yùn)行結(jié)果表明,采用水解酸化一二階段接觸氧化法處理油漆廢水是成功的,工藝流程簡單,處理效果可靠,完全可以達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)和《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(CB/Tl8920)。
2)油漆廠的污水由于其生產(chǎn)品種多,污水成分復(fù)雜,因此,加強(qiáng)預(yù)處理工作是必要的。
3)采用“酸化水解一二階段接觸氧化法”處理油漆廢水,應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)幕钚晕勰嗷亓鳎员WC二階段氧化池中的活性污泥濃度。
(本文來源:陜西省土木建筑學(xué)會(huì) 文徑網(wǎng)絡(luò):尚雯瀟 尹維維 編輯 文徑 審核)