閱讀 4374 次 電廠脫硫石膏應(yīng)用于水泥生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)踐
摘要:根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全國(guó)火電廠的SO2排放量約占總排放量的40%左右,因此,在火電廠中采取必要的脫硫措施,控制及減少燃煤電廠的SO2排放,對(duì)于改善我國(guó)的大氣環(huán)境質(zhì)量有著十分重要的意義...
電廠脫硫石膏應(yīng)用于水泥生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)踐
張 保 李縣軍
陜西堯柏特種水泥有限公司
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全國(guó)火電廠的SO2排放量約占總排放量的40%左右,因此,在火電廠中采取必要的脫硫措施,控制及減少燃煤電廠的SO2排放,對(duì)于改善我國(guó)的大氣環(huán)境質(zhì)量有著十分重要的意義。2007年初,國(guó)家環(huán)保部門及電力部門聯(lián)合下文,要求所有新建的火電廠必須配套煙氣脫硫裝置,確保外排至大氣的廢氣SO2含量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,否則不予批項(xiàng);同時(shí)要求有條件的已建火電廠, 必須在最短的時(shí)間內(nèi)上全脫硫裝置項(xiàng)目,保證外排廢氣中SO2含量合格,否則停產(chǎn)整頓。現(xiàn)在大多數(shù)火電企業(yè)已配套了煙氣脫硫裝置,而由此產(chǎn)生的工業(yè)廢棄物脫硫石膏,則在電廠內(nèi)越堆越多,對(duì)環(huán)境造成了一定影響。
火電系統(tǒng)主要采用濕法煙氣脫硫工藝流程,主要是使用石灰石(CaCO3)、石灰(CaO)等漿液作洗滌劑,在反應(yīng)塔中對(duì)煙氣進(jìn)行洗滌,從而除去煙氣中的SO2。這種工藝技術(shù)比較成熟,而且具有脫硫效率高(90%~98%),機(jī)組容量大,煤種適應(yīng)性強(qiáng),運(yùn)行費(fèi)用較低和副產(chǎn)品易回收等優(yōu)點(diǎn)。在大型火電廠中,90%以上采用濕式石灰/石灰石—石膏法煙氣脫硫工藝流程。
石灰或石灰石法主要的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理為:
石 灰 法:SO2+CaO+1/2H2O → CaSO3.1/2H2O
石灰石法:SO2+CaCO3+1/2H2O → CaSO3.1/2H2O+CO2
其主要優(yōu)點(diǎn)是能廣泛地進(jìn)行商品化開發(fā),且其吸收劑的資源豐富,成本低廉,廢渣既可拋棄,也可作為商品石膏回收。目前,石灰/石灰石法是世界上應(yīng)用最多的一種煙氣脫硫工藝,對(duì)高硫煤,脫硫率可在90%以上,對(duì)低硫煤,脫硫率可在95%以上。
堯柏水泥公司所處的陜西關(guān)中地區(qū),煤碳資源豐富,火電廠數(shù)量較多,有秦嶺、蒲城、渭河、寶雞、華能、 霸橋、戶縣等一大批火力發(fā)電企業(yè)。能否將各大電廠在脫硫過(guò)程中產(chǎn)生的低成本脫硫石膏大量用于水泥生產(chǎn)過(guò)程中,成為年產(chǎn)800萬(wàn)噸的大型水泥企業(yè)——堯柏公司在新材料開發(fā)應(yīng)用方面的一個(gè)重大課題。
為此,堯柏公司專門成立課題小組進(jìn)行試驗(yàn)研究及生產(chǎn)應(yīng)用的實(shí)踐,取得了一定成績(jī)及企業(yè)效益,現(xiàn)總結(jié)如下:
1、脫硫石膏的化學(xué)成份檢測(cè)分析
經(jīng)對(duì)戶縣、韓城、三門峽、銅川華能、風(fēng)凌渡等火電廠的工業(yè)副產(chǎn)品脫硫石膏進(jìn)行化學(xué)析,有以下數(shù)據(jù):
出廠地 |
LOSS |
SiO2 |
Fe2O3 |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
SO3 |
K2O |
Na2O |
SUM |
結(jié)晶水 |
戶縣 |
20.56 |
4.53 |
0.48 |
1.08 |
30.09 |
1.82 |
40.67 |
0.2 |
0.07 |
99.5 |
15 |
韓城 |
22.77 |
0.90 |
0.46 |
0.24 |
30.81 |
1.82 |
39.20 |
0.3 |
0.06 |
96.52 |
18 |
三門峽 |
18.02 |
1.35 |
3.14 |
0.31 |
31.74 |
2.02 |
39.94 |
0.30 |
0.20 |
97.02 |
14 |
銅川華能 |
17.02 |
1.35 |
2.85 |
0.31 |
32.02 |
2.12 |
43.12 |
0.40 |
0.18 |
99.37 |
16 |
風(fēng)凌渡 |
19.00 |
1.12 |
0.54 |
2.65 |
31.18 |
2.02 |
41.20 |
0.30 |
0.17 |
98.18 |
17 |
從以上數(shù)據(jù)可以看出,各電廠脫硫石膏和天然石膏相比,含硫量相對(duì)充足,結(jié)晶水充分,是一種良好的水泥調(diào)凝劑。
2、實(shí)驗(yàn)室試用效果
經(jīng)過(guò)水泥小磨試驗(yàn),用脫硫石膏代替天然二水石膏后對(duì)水泥無(wú)任何影響,且對(duì)混凝土的工作性能還有改善的一面,相關(guān)水泥試驗(yàn)結(jié)果見下表:
從以上數(shù)據(jù)可知,該副產(chǎn)脫硫石膏中硫的含量達(dá)39%以上,我公司自2007年3至4月份對(duì)脫硫石膏關(guān)注以來(lái),經(jīng)過(guò)大大小小水泥性能試驗(yàn)20多次;混凝土試驗(yàn)10多次,得出結(jié)論無(wú)任何技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),無(wú)任何副作用,技術(shù)完全成熟。
脫硫石膏代替天然石膏水泥生產(chǎn)試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||
編號(hào) |
熟 料 |
粉煤灰 |
脫硫 石膏 |
二水 石膏 |
細(xì) 度 |
比表 面積 |
標(biāo)準(zhǔn) 稠度 |
安定性 |
凝結(jié)時(shí)間 |
抗折 |
抗壓 |
化 學(xué) 成 分 | ||||||||
初凝 |
終凝 |
3d |
28d |
3d |
28d |
SO3 |
n n n |
MgO |
K2O |
Na2O |
R2O | |||||||||
TL01 |
95 |
0 |
0 |
5 |
4.4 |
385 |
25.4 |
合格 |
170 |
230 |
5.8 |
8.6 |
32.8 |
52.2 |
2.26 |
3.07 |
4.31 |
0.73 |
0.26 |
0.74 |
TL02 |
85 |
10 |
0 |
5 |
3.9 |
370 |
25.6 |
合格 |
160 |
225 |
5.6 |
8.4 |
32.2 |
51.8 |
2.41 |
1.11 |
3.14 |
0.87 |
0.34 |
0.91 |
TL03 |
86 |
10 |
4 |
0 |
4.0 |
381 |
25.0 |
合格 |
140 |
200 |
6.0 |
8.4 |
31.2 |
51.2 |
2.31 |
1.19 |
3.79 |
0.77 |
0.30 |
0.81 |
TL04 |
86 |
10 |
4 |
0 |
4.0 |
396 |
25.0 |
合格 |
130 |
190 |
5.9 |
8.6 |
33.0 |
52.0 |
2.36 |
0.95 |
3.53 |
0.80 |
0.30 |
0.83 |
TL05 |
86 |
10 |
4 |
0 |
3.8 |
362 |
25.2 |
合格 |
140 |
205 |
5.3 |
8.4 |
31.5 |
51.5 |
2.12 |
1.23 |
3.83 |
0.79 |
0.38 |
0.90 |
TL06 |
85 |
10 |
5 |
0 |
3.6 |
348 |
25.8 |
合格 |
160 |
225 |
5.7 |
8.6 |
32.7 |
53.0 |
2.60 |
1.31 |
3.25 |
0.72 |
0.30 |
0.77 |
TL07 |
85 |
10 |
5 |
0 |
3.4 |
356 |
25.4 |
合格 |
120 |
180 |
6.4 |
8.8 |
35.1 |
52.6 |
2.41 |
1.61 |
3.95 |
0.80 |
0.37 |
0.90 |
TL08 |
85 |
10 |
5 |
0 |
2.5 |
366 |
26.2 |
合格 |
105 |
165 |
6.6 |
9.0 |
36.8 |
53.4 |
2.41 |
1.73 |
4.06 |
0.78 |
0.37 |
0.88 |
TL09 |
85 |
10 |
3 |
2 |
2.6 |
362 |
26.5 |
合格 |
165 |
225 |
6.1 |
8.6 |
32.3 |
52.2 |
2.65 |
1.55 |
4.06 |
0.73 |
0.32 |
0.86 |
TL10 |
85 |
10 |
3 |
2 |
2.5 |
358 |
25.4 |
合格 |
175 |
235 |
5.6 |
8.0 |
30.3 |
50.2 |
2.41 |
1.37 |
4.53 |
0.77 |
0.34 |
0.89 |
TL11 |
85 |
10 |
2 |
3 |
4.2 |
344 |
25.2 |
合格 |
185 |
245 |
5.4 |
8.2 |
30.8 |
49.6 |
2.21 |
1.36 |
3.95 |
0.72 |
0.36 |
0.87 |
TL12 |
85 |
10 |
2 |
3 |
4.4 |
338 |
25.4 |
合格 |
190 |
255 |
5.5 |
8.2 |
30.3 |
49.8 |
2.41 |
1.65 |
3.72 |
0.75 |
0.33 |
0.90 |
3、生產(chǎn)應(yīng)用
2007年5月份,我公司開始進(jìn)行脫硫石膏的試摻生產(chǎn)試驗(yàn)。并將天然石膏替代50%以上。由于脫硫石膏水份較大,達(dá)15%左右,且料細(xì)易粘堵,下料不暢,因此對(duì)進(jìn)一步大量摻入造成一定影響。摻加脫硫石膏后生產(chǎn)過(guò)程極不穩(wěn)定,出磨水泥SO3值波動(dòng)較大,合格率只有60-70%,對(duì)產(chǎn)質(zhì)量影響很大。針對(duì)這一問(wèn)題,自2008年2月份起,我公司成立技術(shù)攻關(guān)小組,對(duì)摻加脫硫石膏的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),確保在全部使用脫硫石膏后生產(chǎn)過(guò)程相對(duì)穩(wěn)定。
經(jīng)過(guò)分析,要解決濕粘性大的脫硫石膏正常上下料,要采取以下措施:
1)上料用皮帶上,不能用提升機(jī);
2)料倉(cāng)不能太大,100-150噸左右;
3)下料斗錐體與水平面夾角度越大越好;
4)下料口尺寸越大越好,并配合板式喂料機(jī)出料;
5)下料斗錐體及易粘堵部位貼上防粘堵高分子樹脂板;
6)下料斗錐體易粘堵部位加裝空氣炮清堵;
7) 適當(dāng)控制脫硫石膏的水份。
經(jīng)過(guò)生產(chǎn)及設(shè)備技術(shù)人員的共同努力,生產(chǎn)設(shè)施改造取得了良好效果,通過(guò)下圖可以看出從2008年3月份不斷實(shí)施改造后,脫硫石膏堵料、止料時(shí)間明顯減少,出磨水泥SO3合格率從67.95%提高到95%左右。


4、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益
自堯柏公司2007年開始試用脫硫石膏至今,已成功使用脫硫石膏230000噸,按天然石膏同脫硫石膏價(jià)格差,并且考慮15%左右的水份,總計(jì)節(jié)約成本約1500余萬(wàn)元 [(140-60/(1-0.15)] ×230000),直接提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,還為節(jié)能降排作了貢獻(xiàn),社會(huì)效益巨大。
5、結(jié)束語(yǔ)
膠硫石膏經(jīng)過(guò)試驗(yàn)及生產(chǎn)實(shí)踐,是完全能夠在水泥企業(yè)中應(yīng)用的,不會(huì)對(duì)水泥及混凝土質(zhì)量造成影響,并且能為企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。但由于水份大易粘堵,對(duì)水泥企業(yè)的應(yīng)用造成一定的難度。為了適應(yīng)濕粘性的脫硫石膏,水泥企業(yè)從硬件設(shè)備及管理軟件上要下一定的功夫,要求較高,小企業(yè)實(shí)施起來(lái)困難較大。而大型火電廠如果對(duì)脫硫石膏再進(jìn)行深加工,采取適當(dāng)烘干或脫水成球等措施,那么所有水泥企業(yè)都能正常使用,這樣電廠脫硫石膏的應(yīng)用面將會(huì)越來(lái)越寬。以發(fā)展眼光看,火電廠的脫硫裝置一方面減少了污染物的排放,給人類一個(gè)清新的空氣和蔚藍(lán)的天空;另一方面節(jié)約了天然石膏礦資源,為企業(yè)創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益,這一事業(yè)必將蓬勃發(fā)展。
(本文來(lái)源:陜西省土木建筑學(xué)會(huì) 文徑網(wǎng)絡(luò):文徑 楊葉 編輯 劉真 審核)
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